針對發往昆明66噸移庫膠出現的退貨翻包質量問題,4月28日,東風第四制膠廠召開產品質量分析會。收膠班班長與打包班全體人員參加會議。膠廠廠長、黨支部書記在會上強調,今年是公司產品質量提升年,產品質量無小事,對兩車產品外觀出現的夾生、雜質問題,大家要從思想上高度重視。膠廠管理人員隨后與員工一起就如何提高產品質量進行了分析探討。
膠廠領導班子綜合大家的意見建議,最終定出了具體的整改措施:一是收膠班把好原料關,控制好稀施濃度,配料員隨時與打包班聯系,觀察稀施配料效果。二是造粒班縐機輥筒間隙盡量由機修工調整,錘磨粒子不能太大,裝箱重量每車控制在380—410公斤之間。三是干燥班人員做好溫控,隨時觀測打包膠料情況,及時調整干燥溫度。四是打包班按工段生產標準要求出車,做好每車膠料的外觀檢查,對不能及時清除生點、雜質的膠包采用集中堆放,抽時間再清理的方式進行處理,杜絕夾生膠出入庫。(方福建)